實際用煤質量及質量波動情況
燃煤電廠來煤渠道復雜,燃煤質量波動大、質量差。近幾年來,各燃煤發(fā)電廠實際燃用的煤種、煤質和設計值相比較,都有較大的差別。燃煤主要指標(如發(fā)熱量、灰分和硫分)普遍達不到設計用煤要求(指標對應設備:ZDHW-A8高精度萬能全自動量熱儀,高效智能一體馬弗爐KSZN-K8,WZDL-B6型自動定硫儀)。燃煤電廠的來煤渠道非常復雜。如珠海發(fā)電廠“十一五”期間電煤主要有神華煤、伊泰煤、山西煤、山東兗州 煤、澳洲煤、印尼煤和俄羅斯煤等。各電廠的實際來煤發(fā)熱量最大偏差接近8374千焦;灰分最大達到設計煤灰分的2.36倍;硫分最大達到設計煤硫分的4.55倍。
電廠通過摻燒盡量減少煤質下降帶來的不利影響。如,廣東韶關電廠和湛江電廠原設計采用無煙煤,目前摻燒煙煤;山西大同第二發(fā)電廠、河津發(fā)電廠摻燒煤種為低熱值、高灰分劣質煤;揚州電廠主要以摻燒褐煤為主。
多方面深層次原因造成燃煤質量難以保證。一是由于質量、價格、合同監(jiān)管不到位,造成電煤質量不斷惡化,價格不斷上漲,長期合同兌現率低,中間環(huán)節(jié)多等現象。二是電價形成機制尚未建立,由于煤價上漲造成發(fā)電成本增大,企業(yè)盈利空間大幅度減小甚至虧損,發(fā)電企業(yè)被動采購更多質次價低的煤。三是新的資源配置體系尚未形成,煤炭資源整合使原有的電煤供應格局發(fā)生變化,新的科學合理的供應渠道尚未建立。四是缺乏供需平衡協(xié)調機制,煤炭行業(yè)實施關閉小煤礦,淘汰落后產能,使煤炭產量暫時性減少,煤電供需平衡關系被打破,電煤市場求大于供。
煤質變化對發(fā)電效率及發(fā)電設備的影響
運行成本增加。實際燃煤與鍋爐設計指標偏差大,給燃煤電廠機組的運行帶來一系列負面影響,運行成本明顯增加。具體表現為鍋爐效率下降,輔機設備電耗增大,脫硫系統(tǒng)電耗增大,廠用電率增大,供電標準煤耗增大等。
安全風險增加。鍋爐進行多煤種摻燒時,因燃用煤種突變、波動較大,給鍋爐帶來較大的安全風險。
與生產運行密切相關。燃料的發(fā)熱量(熱量計)、灰分(馬弗爐)、水分(水分測定儀)和硫分(測硫儀)等主要指標與制粉系統(tǒng)和鍋爐設備的安全穩(wěn)定運行密切相關。燃煤質量指標偏離設計指標對制粉系統(tǒng)和鍋爐設備產生一系列不利影響,加速受熱面的磨損、更換及改造等。
改造費用高。為應對煤炭質量變化,對設備的不利影響,一些電廠不得不進行設備改造,改造費用較高。
燃用設計煤種是最佳選擇。通過對原煤進行洗選,使電廠能夠燃用設計或接近設計煤,對提高機組的安全、經濟和環(huán)保性能,降低供電煤耗具有明顯的作用。